選礦知識

褐鐵礦選礦設備廠工藝流程優(yōu)化改造

時間:2017-03-10 21:21:50 來源:本站

褐鐵礦通常是以針鐵礦(Fe2O3·H2O)、水針鐵礦(2e2O3·3H2O)和纖鐵礦(FeO(OH))為主,包括其他含結晶水氧化物及泥質物的混合物(wù),大部分鐵以2Fe2O3·3H2O形式存在,鐵含量不固(gù)定,在48%~63%範圍內變(biàn)化。褐鐵礦選礦的一個顯著特點是碎磨過程中容易產生過粉碎,形成大量騙人以回收的(de)高品位礦泥,不僅影響回收率且影響分選選(xuǎn)擇性,降低精礦質量(liàng)。常(cháng)用的褐鐵礦選礦工藝有單一重(chóng)選、單一磁(cí)選、磁化焙(bèi)燒-磁選和磁選-浮選等。但由於褐鐵(tiě)礦密(mì)度較小且變化大,故重選法(fǎ)早期(qī)應用較多,而(ér)浮選法由於在許多情況(kuàng)下難以克服細粒礦泥的幹擾也少有應用。因此,目前(qián)對褐鐵(tiě)礦(kuàng)的選(xuǎn)礦國內以(yǐ)強磁選為主,國外則以研(yán)究和應用絮凝(níng)-磁選工藝居多。

雲南某褐鐵礦磁選廠入選礦石為原礦篩出(chū)高(gāo)品位塊礦(kuàng)後的篩下產物,其中主(zhǔ)要金屬礦物為褐鐵礦,脈石礦物主(zhǔ)要為粘(zhān)土、石英等,S和P均不超標。選(xuǎn)礦廠原采用(yòng)單一SLon磁選(xuǎn)機一段磁選工藝產出鐵品位為48%左右的鐵精礦,但由於入選礦石品位和含泥量變化大且水分含量高,自投(tóu)產以(yǐ)來生產指標一直很差,平均(jun1)鐵回(huí)收率僅47.48%。為了(le)提高該選礦廠的生產水平,充分利用(yòng)礦產資源,贛州金環磁選設備公司(sī)針(zhēn)對其礦石特點和生產中存在的問題(tí),在試驗研究基礎上對原(yuán)工藝流程進(jìn)行優化改造,使來用(yòng)礦鐵回收率、精礦產量和礦石處理能力得到了明(míng)顯提高。

一、原工(gōng)藝流程及存在問題

1、原工藝(yì)流程(chéng)

原工藝流程見圖1。由(yóu)於給礦為采場原礦(kuàng)篩出高品位(wèi)塊(kuài)礦後(hòu)的篩下(xià)產物,大(dà)塊礦石少,且(qiě)褐鐵礦易磨細,因此選礦廠采用(yòng)1段磨礦分級即可達到-200目占90%以上(shàng)的細度,使有(yǒu)用礦(kuàng)物與脈(mò)石礦物解離(lí)。鑒於這種篩下(xià)產物含泥(ní)量很高(gāo),故預(yù)先用振動(dòng)篩將(jiāng)細粒礦石和礦泥篩分出(chū)來直接(jiē)進入螺旋分級機,以免已解離部分(采(cǎi)礦爆破時產生大量礦粉(fěn))過(guò)磨(mó),以免已解離部分(采礦爆炸時產生大量礦粉)過磨,振動篩篩上產物進入磨礦。磨礦分級產物除渣後,進入SLon高(gāo)梯度磁選(xuǎn)機,經1段強磁選得到精礦產品。

原工藝流程

原褐鐵礦選礦工藝流程指標(biāo)見表1。

原流程生(shēng)產指標

2、存在問題

根據現場生產考察,結合表1生產指標,經分析,原工(gōng)藝流程(chéng)存在(zài)以下主要問題。

(1)給礦品位及可(kě)選性變化大。由表1可知,給礦鐵品位在29.23%~40.58%範(fàn)圍內變化,變化幅度超過11個百分點。這(zhè)是由於采場原礦石篩出高品位塊礦後,篩下產物分(fèn)散堆放,而該礦礦石品位近年日益下降,含(hán)泥率上升,從而造成各(gè)時期篩下產物品位和可選(xuǎn)性相差很大;另一方麵(miàn),該(gāi)礦屬典型“雞窩”型褐鐵礦,采礦過程中極易混入大量粘土和圍岩,這也是造成原礦石篩下產物鐵(tiě)品位變化大的一個重(chóng)要原因。

(2)給礦(kuàng)含(hán)泥量高。礦石開采過程中混入(rù)的大量粘土(tǔ)因粒度細而絕大部分成為篩(shāi)下產品,導致選礦廠給礦的泥(ní)含量高且變化大。表2為(wéi)現場3個篩下(xià)產物堆放點代表性樣(yàng)品中-0.56mm細泥(ní)的(de)含量及鐵品位測(cè)定結果,表(biǎo)3為(wéi)這些細泥的SLon磁(cí)選機可選性試驗(yàn)結果。可見3個篩下產物中,-0.56mm細泥的占(zhàn)有率分別高(gāo)在39.60%,36.88%和48.64%,變化幅度近12個百分點;而這些細泥用SLon磁選機選別,精礦產率不足10%,精礦鐵品位*高僅為(wéi)40.62%,可選性極差。因此(cǐ),若預先脫除這引起(qǐ)細泥,將使入選礦石可選性得到改善,同時可提高選礦廠處理能力,增大精礦產量,降低生產成本。

不同堆放點入選礦石的細(xì)泥量及鐵品位

不同堆放點入選礦(kuàng)石(shí)中-0.56mm細泥的磁選試驗結果

注:磨礦細(xì)度-200目占90%,SLon磁選機磁感應強度0.75T。

(3)磨(mó)礦分級係統存在問題。除選鐵廠給礦泥含量大造成球磨(mó)分(fèn)級係統處理量和分級粒度變化大(dà)外,磨機自身也(yě)存(cún)在許多(duō)問題,主要是裝配球不合理。

(4)磁選尾礦品位高。許多褐(hè)鐵礦具有多次分選仍可得到較(jiào)高(gāo)品位鐵精礦的特點。由表1可知,入(rù)選(xuǎn)礦石經SLon高梯度磁選機1次選加盟後,尾礦鐵品位很高,*低22.1%,*高31.59%,平均27.09%。對磁選尾(wěi)礦進行SLon高梯度磁選機掃選實驗室及工業(yè)試(shì)驗,結果(表(biǎo)4)表明該尾礦可選性較(jiào)好(hǎo)。造成選礦廠尾礦(kuàng)鐵品位高的另一個重要原因是精礦濃縮機沉降麵積太小,造成溢流含固量很高,約為(wéi)5%,其(qí)鐵品位與底流基本相當。這些濃縮機溢(yì)流被直接用作振動篩衝洗水(shuǐ)和螺旋分級(jí)機補加水,在整個生產流程(chéng)中反複循環,其中的細顆粒*終隻能(néng)隨磁(cí)選機(jī)尾礦排出,導致尾礦鐵品位上升。因此,要提(tí)高選礦廠生產水平,增加磁掃(sǎo)選作業並擴大精礦(kuàng)濃縮機沉降麵積是有效途徑。

原流程磁選尾礦可選性試驗結果

二、工藝流程優(yōu)化改(gǎi)造

1、增加磁選掃選作業(yè)

鑒於選礦廠原磁選尾礦仍具(jù)有(yǒu)可選性,因而在(zài)原工藝流程的基礎上增加了1段SLon高梯度磁選機掃(sǎo)選作業。增加掃選作業前後生產指標的對比結果如表5所示。

由表5可見,增加1段(duàn)SLon高梯度磁選機掃選作業後,在精礦鐵品(pǐn)位僅降低1.91個百分點的情況下,精礦產率和鐵回收率分別提高4.07和6.50個百分點,證明增加掃選可顯著提高資源利用率。

增加(jiā)掃選作業(yè)前後生產指標對比

2、配礦

選礦廠增加1段磁掃選作業後,雖然(rán)鐵回收(shōu)率顯著提高,但由於給礦含(hán)泥量高且變化(huà)大,導致生產指標波動很大。為解決礦泥影響分選指標的問題,嚐試對(duì)入選礦石進行配礦。配礦前後生產指標的對(duì)比結果如表6所(suǒ)示。

入選礦石配礦與不配礦生產指標對比

由表6可知:完全以1#堆存點礦石(shí)入選時,給礦品位為34.18%,綜合精礦鐵品位隻有45.56%,但精礦產率和鐵回(huí)收率均較高,分別達到47.17%和62.87%;完全以2#堆存點礦石入選時,給礦(kuàng)鐵品位為37.62%,精礦鐵品位較高,為49.84%,但精礦產率和鐵(tiě)回收(shōu)率分別下降到41.54%和55.03%;而將兩(liǎng)種礦石按1:1的比例配(pèi)礦(kuàng)生產後,得到的綜合精礦產率、鐵品位、鐵回收率均較高,分(fèn)別為47.30%,47.77%,62.29%。

前麵提(tí)到,選礦廠入選礦石(shí)分散堆存於多(duō)個地點(diǎn),而各堆存點礦石(shí)的鐵品位及可選性差異(yì)很大。這種情況下,若遇難選礦石,很難獲得好的選別結果。而根(gēn)據表6結果,若將不同點礦石按一定比例靈活配礦,則可增強生產工藝適應礦石(shí)性質變化的(de)能力,從而改善生產指標(biāo)。

3、入選礦石脫泥

為進一步消除礦泥對選別的影響(xiǎng),根據表3試(shì)驗結果,在流程中增加一道篩(shāi)孔(kǒng)為0.6mm的振動篩,以脫(tuō)除原有振動篩-14mm篩下物中的-0.6mm細漲。增設脫泥作業後取得了非常好(hǎo)的效果:一方麵使磁選機給(gěi)礦的鐵品位提高、可選性增強,從而明顯改(gǎi)善生產指標(見表7);二方麵由於脫除了大量可選性極差的(de)礦泥,因而可在(zài)滿足磨礦細度要求(-200目占85%~90%)的條件(jiàn)下,至少使選礦(kuàng)廠處理能力提高20%~25%(見圖2,假設增加脫泥作(zuò)業前礦石處理量為100%),從而大大降低生(shēng)產成本。

入選礦石脫泥與不脫泥平均(jun1)生(shēng)產指標對比

注:增(zēng)加脫(tuō)泥作業後的給礦鐵品位指磁(cí)選機給礦(kuàng)品位(wèi)。

增加脫泥作業後磨礦細度隨礦石處理量(liàng)的變化

4、磨礦分級控製改進及濃縮機擴容

在增加掃選和原礦脫泥作(zuò)業及采取配礦措施的基礎上,對磨(mó)礦分級係統進行控(kòng)製改進,對精礦濃縮(suō)機進行擴容改(gǎi)造。前者主要通過提高(gāo)鋼球(qiú)充填率(lǜ)、合理配球和控製分級機溢流濃度(dù)等,達到提高球磨機處理能力和(hé)控製分級機溢(yì)流(liú)粒度的目的;後者主要使精(jīng)礦濃縮機沉降麵(miàn)積增大約110%,以降低溢流含固量,減少細粒鐵礦物流失。通過這些改進(jìn),進一步改(gǎi)善了生產指標,精礦產(chǎn)率和鐵回收率分別提高5.30和4.21個百分點(見表8)。

磨礦分級控製秘(mì)訣(jué)進及濃縮(suō)機擴容對生產指標的影(yǐng)響

三、結論

1、采用加酸、加硝酸鉛的方法,提高了(le)鉛(qiān)、銻、銀礦物的可浮(fú)性;在酸性條件下用丁(dīng)銨黑藥捕收鉛銻礦物,捕收能力較強,選擇性好,有利於鉛(qiān)、銻、銀的回收。

2、通過改善(shàn)鉛、銻、銀礦物的可浮性和(hé)使用選擇性好的捕收劑,減少了捕收劑的用量(liàng),弱化了捕收劑對鋅、硫礦物的捕收能力,從而使NZ抑(yì)製劑可有效地抑製鋅、硫礦物。

3、生產實踐表明,根據試驗結果(guǒ)對原礦選礦工藝流程(chéng)進行優化改(gǎi)造,生產穩定(dìng),分選技術指標(biāo)好(hǎo),有效地綜合回收了礦石中的有價礦物(wù),選(xuǎn)礦廠經濟效益顯著提高。

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