某廠采用三產品(pǐn)重介質工藝,在這套三產品重介(jiè)回收係(xì)統中回收介質的主(zhǔ)機設備為磁(cí)選機,它的主要參數是:筒體長度為3100mm,槽體寬為3120mm,軸承選型(xíng)為22324(輕係列),軸承側短節為200mm,結構如圖1。
該滾筒在生產過程中事故率高,維修量大,維修費用高(gāo)。其主要原因是:由於受鏈輪外形尺寸的限製,軸承注油困(kùn)難,*終導致(zhì)軸承(chéng)缺油而損壞;設(shè)備長時間運轉,由於軸承螺(luó)栓鬆動等原因,造成(chéng)鏈盤側短節與(yǔ)主軸磨損,導致密封圈損(sǔn)壞,這樣(yàng)介質液就容易從滾(gǔn)筒端蓋進入軸承內部,從而導致軸承損壞,主軸磨損嚴重,*後導致該設備無法使用。
1、改造(zào)方案
針(zhēn)對這些總(zǒng)理,我廠對該滾筒進行了發行,其結構(gòu)如圖(tú)2,主要有幾(jǐ)點:(1)軸承座移到筒體外(wài)側;(2)筒端蓋(gài)導料燕尾槽高度由原(yuán)來的5mm加高至15mm;(3)軸承重新選型為3620(重係列);(4)鏈盤位置與原來的一側固定使用,調整為兩(liǎng)側都能安裝,方便了在現場(chǎng)調轉滾筒;(5)軸承體端蓋之間距離加長,便於注油。
2、改(gǎi)造效果
通過這一係列的改造,磁選機跟以前比有了很大改善,主要表現為:(1)由於軸承體與端蓋之間(jiān)的(de)距(jù)離加大,方便了軸承注油,解決了軸承缺(quē)油問題;(2)筒端導料燕尾槽的高度提高,防止(zhǐ)了介質液進入筒內,從而損壞軸承;(3)軸承體的外移及軸承的重新選(xuǎn)型,延長了滾筒的使(shǐ)用壽命(mìng),節約了滾筒的維(wéi)修費達20萬元/a;(4)由於以上的改造,大(dà)大降(jiàng)低了設備的事故時間,同時也降低了工(gōng)人的勞動強度(dù)。
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