1、適(shì)當降低入選鑿度,褐鐵礦的磁選機*佳分選粒度為(wéi)+30μm,而鐵礦石主要由兩種硬度差異較大的高矽型和矽卡岩型褐鐵(tiě)礦所組成(chéng),磨至(zhì)73%-200目時,因矽卡岩型(占全區60%以上(shàng))褐鐵礦過磨,-30μm粒度產率高達46%,金屬分布率占50%左右,不利於強磁化回收。經(jīng)將入選粒度適當放粗(cū),降為70%-200目,將原棒、球磨一對一改為二對一,加大處理(lǐ)量,充分發揮(huī)棒磨粒度均勻的優勢;改變(biàn)球比,適當增加(jiā)中小球,以減少大(dà)球(qiú)所造成的磨礦產品過粉碎,結果磨礦產品-30μm含量減少18.99%,-30μm金屬分(fèn)布率減少20.68%。
2、發行磁選流程
原一段(duàn)磁選精礦品位較低(僅51%±)且質(zhì)量不穩定(月合格率(lǜ)僅35%),難以滿足用戶需要(yào)(品位>52%)。1986年在工業試驗基礎上,增加一段強磁精選,精礦品位由51.17%提高到52.70%,精礦月合格率達到100%。
3、更新磁選(xuǎn)機
原用5台磁選機係老式非定型(xíng)設備,處理量小,分(fèn)選效(xiào)果(guǒ)差(選礦效(xiào)率21.10%),每噸精礦單位能耗大(7.335KW.H)。經以2台CTB型磁選(xuǎn)機取而代之,係統處理(lǐ)能力提高59.66%,選礦效率提高19.12%,精礦單位能耗降低46.79%,且因設(shè)備台數少了而大大減少占地麵(miàn)積。
4、完善磁選機
①將原純鐵齒板(bǎn)改為導磁不鏽鋼齒(chǐ)板。原純鐵齒板(bǎn)硬度低,易生鏽,造成卸礦困難,堵塞分選區,在磁(cí)場作用下易磨損鬆動跳出,既打(dǎ)壞噴水嘴或(huò)給礦盒,又易磨損齒尖,影響選別效果。改用導磁不鏽鋼齒(chǐ)板,有效地解決了(le)上述問(wèn)題,既不影響分選效(xiào)果,又大大延長齒板使用壽命和堵塞周期,減少(shǎo)維修量,保證設備安全。②將齒角110°、齒距4mm、齒高1.4mm的齒(chǐ)板(bǎn)裝配由原來“尖對槽”改為“尖對尖”。這加大了分選間隙載麵積,提高了磁場梯度,分選區平均磁場強由16100Oe增(zēng)至17100Oe,提高5.85%。因而,磁選機台時能(néng)力由28t/h提高到30t/h,且(qiě)改(gǎi)善(shàn)了磁選精礦質量,提(tí)高(gāo)了回收效率。③適當加大齒(chǐ)板間隙。將φ3.5mm墊條取代φ3.2mm墊條,分選間(jiān)隙由原來1.24mm擴大到1.56mm,有利於提高磁選(xuǎn)機台時能力,延長齒板堵塞周期,盡管分選平(píng)均場強略有降低,但分選效果基(jī)本不受影響(xiǎng)。
5、加強操作控製
①增加一段脫碴篩,加強對入選礦漿的(de)控製。采用二段脫碴篩,十分有效地避免較粗粒級,臨界顆粒進入磁(cí)選(xuǎn)機,防止齒板過早堵塞。②增(zēng)加一道清洗水噴嘴,強(qiáng)化清洗,加強對(duì)精選(xuǎn)品位的控製(zhì)。原隻有(yǒu)一道清洗水噴嘴,一(yī)旦處理量偏大,原礦品(pǐn)位較高,給礦濃度較大,清洗就很不充分,精(jīng)礦中的單體石英增多(duō),磁精(jīng)品位難保。③采用現代化手段監測磁選產品質量。采用載流品位分析儀,瞬(shùn)時顯示給礦、磁精品位、濃度,為(wéi)操作人員提供質量信息,提高(gāo)操作質量(liàng)。④每班定期大水量清洗齒板數分鍾,以確保齒板處於較好工作狀態。
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