通過(guò)對赤鐵礦(kuàng)礦石性質的(de)研究和選礦(kuàng)工藝流程的全麵考察分析,該選(xuǎn)礦工藝流程(chéng)雖(suī)運行狀況較為穩定,主要技術指(zhǐ)標也達到了設(shè)計目標,但仍有進一步(bù)改(gǎi)進的潛(qián)力,以提高流程的經濟性和合理性。
1、選礦工藝流程在體現礦石性質適(shì)於階段(duàn)磨(mó)礦-粗粒拋尾的技術路線方麵有待於改進。該工藝(yì)流程設計一(yī)次磨礦後連續(xù)兩次分級實現粗細分(fèn)級,粒粗級(jí)進入螺旋溜槽重選作(zuò)業提取合理精礦,細粒級進入弱磁、強磁選、浮選作業。這樣導致合格的粗粒尾礦必須經過再磨再,不僅使二段磨礦機(jī)的容積加大,導致增加不必要(yào)的(de)循環負荷和磨礦(kuàng)等消耗,粗細分級在流程中的位置不盡合理。從礦石性質特點看,粗細分級安排在(zài)弱磁、強磁選作業後,隻對選別得到的弱磁強磁(cí)粗精礦進行分級,這樣即可實現提(tí)前提取合格精礦,也可實現粗粒拋尾,並(bìng)可減少強磁前濃縮機的建設和粗細分級(jí)作業螺旋溜槽的配置台數,工藝流程相對簡單,又可解決尾礦粒度(dù)細帶來的(de)尾礦庫築壩困難的問題。
2、打螺中礦處理(lǐ)方式應進行改進。目前(qián),流程中拋螺中礦進(jìn)入二次分級磨礦作(zuò)業, 這樣造成未能實現粗粒拋尾,導致二段磨礦量(liàng)增加、消耗增(zēng)加,尾礦粒度變細,帶來生產成本增加和尾礦庫築壩(bà)困難(nán)。
因此,應對掃螺中(zhōng)礦采用弱磁強(qiáng)磁選,實現提前(qián)拋尾、放粗尾礦粒(lì)度(dù),解決再磨帶來(lái)的問(wèn)題。
3、尾礦品位偏(piān)高。該工藝流(liú)程*終尾礦有浮選尾礦和(hé)中、強磁(cí)選以及強磁前濃縮溢流尾礦組成,流程對尾礦的控製研究的不夠(gòu)全麵,導致尾礦品位偏高(gāo),金屬流(liú)失嚴重,充分(fèn)利用礦石資源的(de)能力不足。特別是浮選尾礦和強磁前(qián)濃縮溢流(liú),可回收利用的措施沒有考(kǎo)慮,應對其進行二次利用。經過對浮選尾礦進行強磁(cí)-再(zài)磨(mó)-浮選回收試驗,浮選尾礦品位由18.80%降低到13.58%,可降低綜合尾礦品位2.49%。
4、選礦新水量消耗高。選礦工藝(yì)流程用(yòng)水設計不(bú)盡合理,新水量消耗較高,主要是三(sān)水平衡未經細致研究,使用點分(fèn)布不合理,各種設備的冷卻水,浮選用水均為新(xīn)水,而冷卻水使用後直接排到(dào)濃縮(suō)機,未考慮重複利用;尾礦庫回水隻是簡單的輸送到環水池(chí),與環(huán)水混合而用,導致(zhì)使用(yòng)新(xīn)水點位過多,並且環水池跑水現象時有發生。三水應根據選礦各環節對水質的要求進行平衡(héng)使用(yòng),*大限(xiàn)度的減少新水的使用點位。尾礦庫回水水質(zhì)較好,可在浮選(xuǎn)和破碎附塵等任何選別(bié)點位使用,另外設備(bèi)冷卻水應進行相應的再淨化處理循環使用。
5、結語
國內赤鐵礦采用階段磨礦(kuàng)、重選-磁選-反浮選的這礦工藝流程較(jiào)為普遍,為貫徹精料方針和解(jiě)決(jué)赤鐵礦選礦(kuàng)難(nán)題提供(gòng)了有效手段,取得(dé)了良好(hǎo)的經(jīng)濟效益(yì)和社會效益。該礦采用了鞍山地區赤鐵礦選礦經驗,采用了階段磨礦、重(chóng)選-磁選-反浮選工藝,建設了赤鐵礦選(xuǎn)礦工(gōng)藝流程。建成投產後,生產較為穩(wěn)定,技術指標就達到了設計水平,體現出該工藝流程的先進性(xìng)和適應性,但該(gāi)流程隻注重了提前提取合格精礦,未能充分利(lì)用可提前拋尾(wěi)的這一(yī)礦石特性,在生產(chǎn)中也暴露出尾礦品位偏高、提前拋尾未實現、尾礦粒度(dù)偏細、尾礦(kuàng)庫築(zhù)壩困難、新水消耗高等一係列問題。通過(guò)對選礦工藝(yì)流程的全(quán)麵考察和分析研究,應(yīng)在以(yǐ)下幾個方麵進行改造。
(1)對尾礦(kuàng)的分析和試驗表明,通過對尾礦進行強磁-再磨-浮選的試驗,可降低尾礦品(pǐn)位2.49個(gè)百分點、提高金屬回收(shōu)率7.47個百分(fèn)點。
(2)對(duì)弱磁、強磁選工藝在流程中的(de)位置合理性進行調整,弱磁、強磁選應前(qián)移至一次磨礦分級後,達到放粗磨礦粒(lì)度的目的。這樣可減少濃縮機作業(yè)的建設和重選(xuǎn)作業螺旋溜槽(cáo)的配置數量(liàng),在解決尾礦庫(kù)築壩問題的同(tóng)時(shí),降低二次磨礦循環負荷,提高生產效率。
(3)選礦流程的三水平衡需(xū)要進行研究改進,特別是回水的使用工藝範圍要擴大,將回水用在浮選和破碎等作業,進一步降低新水消耗。
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