1、概述
威海鑫山冶(yě)金有限公司(sī)鐵(tiě)礦於(yú)1976年建礦,原設計規模(mó)為年產鐵礦石20萬t,鐵精礦7萬t。進入20世紀90年代後,先後經曆了幾次工藝技術(shù)改造,現已形成年產鐵礦石60萬t,鐵精礦17萬t的規模,特別是磨前拋尾洗選工藝改(gǎi)造後,產量效益日益提高。
2、工藝改造中存在的問題(tí)
由於建礦已接近30a,礦石資源日漸(jiàn)減少,貧化嚴重,原礦石品位太低,破碎段一直采用二段一閉路、兩次拋尾的工藝流程,給(gěi)下麵的磨選(xuǎn)工藝(yì)帶來極大的困難。
經(jīng)考查論證,將原工(gōng)藝流(liú)程進行了如下(xià)改(gǎi)造:采用了釹鐵硼高場強(qiáng)磁選機磨前拋(pāo)尾,和高場強磁選機-2.5mm重新回收技術。此(cǐ)工藝將入磨前的品(pǐn)位28%左右提升到42%左右,將約33%左右的(de)合格尾(wěi)礦提前(qián)拋出(chū),篩選成品位低於5%的工業建築用石子,大大提高了磨機效率和球磨利(lì)用率,也降(jiàng)低了能耗。同時將(jiāng)三段兩掃選工藝變為三段三(sān)掃(sǎo)選工藝流程,將金屬回收率由以前的85%左右提高到現(xiàn)在的90%以上。其前(qián)後工藝流程見圖1。使用過程中發現存在以下問題。
(1)低(dī)場強永(yǒng)磁磁鐵具有良好的化學穩定性(xìng),在惡劣環境(jìng)中工作不會出現氧(yǎng)化脫落等現象(xiàng),而高場強磁選機所采用的釹鐵硼強磁鋼在(zài)使用過程中,與空氣礦漿等接觸,出現表麵(miàn)氧化分層,肅落現象,甚至整塊脫落,不但減(jiǎn)弱(ruò)表麵場強,而且會出現擦破筒皮,損壞電機(jī)甚至損壞整台磁選機。
(2)不鏽鋼筒皮由於不(bú)斷受到-16mm以下顆粒狀礦石的衝擊,磨(mó)損(sǔn)嚴重,經常發生磨破筒皮,造成透漿事故,不(bú)但影響生產,也(yě)惡化了磁係的工作條(tiáo)件,成為困擾生(shēng)產的新問題。
3、技術措施
(1)釹鐵硼強磁鋼遇礦漿氧(yǎng)化問題。先後采用了(le)幾種材料矛以防水密封,經過實際使用效(xiào)果(guǒ)的分析,*終采用了環氧(yǎng)樹(shù)脂複合材料,即在磁係整體組裝完畢後,用(yòng)調和好的環氧樹脂材料對磁係進行整體噴覆,以起到阻止磁(cí)鋼氧化的作用。
(2)為防止磁係在組裝維修(xiū)過(guò)程中的損壞,對磁(cí)係整體進行了包覆,先後采用了尼龍網、銅網、不(bú)鏽鋼篩網(wǎng)、不(bú)鏽鋼板進行了包覆。實驗結果見表1。
綜合表麵場強的衰減影響情況和安裝難易度,*終采用了0.3mm厚度的不鏽(xiù)鋼板。它不但對表麵場(chǎng)強影響小,而(ér)且有足(zú)夠的表麵收縮力和耐衝擊力,有效地解決了問題。
(3)滾筒表麵磨損。先後(hòu)采用了光滑表麵(miàn)、橡膠覆層、不鏽鋼板(bǎn)條、耐(nài)磨(mó)陶瓷片。其比較結果見表2。
通(tōng)過比較*終采用了耐磨陶瓷片包覆筒皮。主(zhǔ)要采用BD-1002耐溫環(huán)氧(yǎng)結構膠(jiāo),配以2-丁酯為(wéi)稀釋劑,用乙二胺控製凝固時間,輔以耐(nài)磨填料配合,粘貼(tiē)耐磨陶瓷片,提高了筒皮使用壽命。
4、結語
(1)通過對磁選機磁係的包(bāo)覆使用,徹底改變(biàn)了磁鋼在惡劣條件下使用期不超過3a的(de)現狀,現每3a就可以節約5套高場強磁係,3a直接經濟效(xiào)益達80餘萬(wàn)元,節約了停車維修時間。
(2)通過對筒皮表麵的耐磨陶瓷片粘貼保護,年節約筒皮15個以上(shàng),直接節約資金20餘萬元,且有效的優化了磁選機磁(cí)係的作(zuò)業環(huán)境,減少(shǎo)了因磁選機設備事故而造成的停(tíng)車停產(chǎn)。
相關設備:永磁筒式磁(cí)選機、雙立環脈動高梯度磁選機、螺旋溜槽。
廠 址:河南省鞏義市白河
手 機:18937112666 / 0371-64128938
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