近年來,鐵礦石需求量越來(lái)越大,而富礦或較富鐵(tiě)礦石不能滿足市場的需求(qiú),貧的和超貧的磁鐵礦(kuàng)石的開發利用越(yuè)來(lái)越受到重視。然而,由於超貧磁鐵礦中(zhōng)強磁性鐵礦物含量低,如采用原礦破碎後直接磨(mó)礦再用磁選,則會大大增加(jiā)磨礦費(fèi)用,導(dǎo)致整個選礦的成本會(huì)很高,甚至不能盈(yíng)利。因此,對於超貧磁鐵礦(kuàng)應采用更加優化的工藝流程,才(cái)能降低(dī)選礦成本。這裏(lǐ)以河北(běi)宣(xuān)化某超貧磁鐵礦選礦試驗為例,介紹了采用(yòng)幹選拋廢、幹選精礦粗磨磁選甩尾(wěi)、粗精礦再(zài)磨磁(cí)選的工藝流程。試驗(yàn)結果表明,采用此種流程是處理超貧磁鐵礦石較為合理的選礦方法(fǎ)。
1、原礦鐵物相分析
從原礦鐵物相分析結果看(表1),該鐵礦石品位很(hěn)低,尤其是磁性鐵礦物中的鐵含量隻有8.53%。這樣的鐵礦石如果破碎後直接(jiē)進入球磨機進行磨礦(kuàng),將有大量的(de)廢(fèi)石進行磨機被研磨,大(dà)大提高了磨礦成本(běn),甚至使(shǐ)總的選礦(kuàng)成本高於精礦銷售所得,造成(chéng)虧本。因此,必(bì)須在磨礦前盡可能拋去廢石,為此,首先對原礦進行了幹選拋廢試驗。
2、幹選試驗
將原礦破碎(suì)至-8mm,采用(yòng)φ1050×600幹式磁選機,磁場強度3500Oe,進行幹選。
從幹選結果看,經幹選後,可以拋掉67%以上的廢石。廢石中磁性鐵含量隻有1.77%,幹選精礦中的(de)全鐵含(hán)量由13.67%提高到(dào)26.35%,磁性鐵含(hán)量由幹選前(qián)的8.53%提高到21.87%,磁性鐵回收率達85%以上,幹選(xuǎn)效果十分明顯。這樣,礦石在磨礦前就(jiù)可以拋(pāo)掉67%的廢(fèi)石且磁性鐵損失很小,進入磨機的礦量比幹選前大幅度減少,有效地降低了磨礦費用。
3、幹選精(jīng)礦粗磨-磁選試驗
盡管破碎後通過幹式磁(cí)選已經甩出67%以上的幹選尾礦,但是幹選精礦全鐵品(pǐn)位隻有26.35%,磁(cí)性鐵品位為21.87%。為了進一步減少磨(mó)礦成本,進行了粗磨(mó)—磁選(xuǎn)試驗。將(jiāng)幹選精(jīng)礦粉碎至-2mm(在生產現場(chǎng)可通過(guò)粗磨達到),進行濕式磁選。
從試驗結果來看,在粗磨(mó)-2mm的條件下,通過磁選(xuǎn)進行粗粒甩尾,磁選精礦品位由原來(lái)的26.35%提高到34.45%,作業回收率為81.83%,尾礦的作業產率(甩出率)為29.86%,又進一步甩出了接近幹選精礦重量三分之(zhī)一的尾礦,進一步(bù)減少了細磨(mó)的入磨量。試驗結果表明,粗磨磁選甩尾效果明顯。
4、粗磨磁選精礦再磨磁選(xuǎn)試驗
(1)粗磨磁選精礦不同磨礦細(xì)度磁選管試驗
采用XCS-73型φ50mm的(de)磁選管。磁場強度定於1200Oe,進行粗磨磁選精礦(kuàng)不同(tóng)磨礦細度磁選管試驗。
從試驗結果來看,隨著磨礦(kuàng)細度增加,精礦品(pǐn)位不斷提高(gāo),當磨礦細度(dù)為-200目49%以上時,精(jīng)礦品位可達65%以上。
(2)磁選機試驗
磨礦細度定於-200目(mù)占50%。采用磁(GX)167型鼓式(shì)磁選機,圓鼓尺寸(cùn)φ327×180,磁場強度1200Oe。從精礦多元素分析(xī)可以看出,精礦中(zhōng)磷、硫含量均不超標。
6、結語
對於可回收鐵礦物以磁鐵礦為(wéi)主的超貧鐵礦石,采(cǎi)用幹(gàn)選拋廢(fèi),幹選精礦粗磨磁選(xuǎn)甩尾,粗精礦再(zài)磨磁選機的(de)工藝(yì)流(liú)程,可以減少入磨(mó)量,大大節約磨(mó)礦成本。試驗結果表明,采用此種(zhǒng)流程是處理超貧磁鐵礦石較(jiào)為合理的(de)選礦方法(fǎ)。
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