摘要:河南金渠黃金股(gǔ)份有限公司選礦廠工藝設(shè)備陳(chén)舊,選礦設備能耗大,處理(lǐ)礦量低。通過對選礦設備的更新、工(gōng)藝流程的改造(zào)及優化,提高了礦石處理量和(hé)選礦回(huí)收率,降(jiàng)低(dī)了生產成本,成效顯(xiǎn)著。
1、礦石性質(zhì)
小秦嶺金礦礦床屬充填為主的中溫熱液型礦床,金渠礦區位於其中。該礦石工藝類型係中硫化物含金石英脈金礦(kuàng)石,金屬礦物以黃鐵礦(kuàng)、黃銅礦為主,次為少量(liàng)的方鉛礦、閃鋅礦、磁鐵礦、銅藍、褐鐵礦、自然金、銀(yín)金礦。脈石礦物以石(shí)英為主,次為重晶石、方解(jiě)石等。黃鐵礦為礦石(shí)中(zhōng)主要金屬硫化礦物,其相對(duì)含量為5.002%,多(duō)呈自形晶、半自形晶不均勻地分布在礦石中。金礦物主要以自然金的形式產出,其次為銀金礦。自然金、銀金礦等充填於黃鐵礦的裂隙(xì)中,黃(huáng)鐵礦與自然金的關(guān)係十分密切,嵌存在黃鐵礦與脈石粒(lì)間(jiān)及黃鐵(tiě)礦與(yǔ)銅銅礦粒(lì)間的自然金(jīn)分別占26.60%和20.45%,黃鐵礦裂(liè)隙金占18.63%。黃銅礦占礦石中礦物相對含量的0.313%,多(duō)呈半自形晶(jīng)、他形晶形態,少數充填在(zài)黃鐵礦裂隙中。礦石多元素(sù)分析見下圖。
2、原工藝(yì)流程簡介(jiè)
金渠選礦廠原處理(lǐ)規模為600t/d,破碎流程為兩段—閉路流程,磨礦分級采用一段閉路流程,同時采用重(chóng)選(尼爾森選(xuǎn)礦機)在磨礦分級回路中回收礦石中的顆(kē)粒金。浮(fú)選工藝采用一次粗選(xuǎn)、二次精選、二(èr)次掃選流程,兩係列尾礦(kuàng)一同進行一次粗選、一次精選、一次(cì)掃選的二次浮選。
原工藝流程為多(duō)年逐步改造後(hòu)形成的(de),存在設備老化(huà)、生產效率低、生產成本高的問題。因此,對先寄放工藝進(jìn)行擴大產能,優化指標的(de)流程改擴建,以期提高企業(yè)的(de)生產效率,降低生產成(chéng)本。
3、技術改造
(1)破碎流程(chéng)設備更新
結合金(jīn)渠選礦廠的實際情況(kuàng),破碎仍(réng)采(cǎi)用原來的(de)兩段—閉(bì)路工藝流程。粗碎仍采用顎(è)式破碎機,將細碎(suì)設備更新為圓錐破碎機,篩分設備由2ZD1530振動篩更(gèng)新為2ZD1540振動篩,破碎產品粒度為-10mm,處理量可達1000t/d。
(2)工(gōng)藝流程改造
磨礦工藝流程改造是在原流程的基礎上增加一段磨礦分級,改為兩段磨礦(kuàng)兩段分級,將磨礦處理能力提(tí)高到1000t/d。一段分(fèn)級設備更新為FG2000螺旋分級機2台,一段溢流濃(nóng)度45%,磨礦(kuàng)細度-200目占40%;二段磨(mó)礦采用MQ2130球磨機1台及Φ350mm旋流器4台(2用2備),二段分級溢流濃度36%,磨(mó)礦細度-200目占65%。由於浮選濃度由原來的28%提高到36%,原浮選工藝流程可以滿足改擴建後的浮選時間。
將(jiāng)原流程中的KC-CD20選礦機安裝在二段磨礦之後,礦漿靠自流進入尼(ní)爾森選礦機,重選精礦和浮選精礦一(yī)並進入濃(nóng)密(mì)機,尼爾森重選尾礦自流(liú)進入旋流器泵(bèng)池。
4、選礦工藝流程優化
選礦前的磨礦屬解離性磨礦,要求(qiú)礦物的單體解離度高(gāo),即(jí)要求(qiú)礦石破碎中選(xuǎn)擇性解離的機率高,這就要求鋼球(qiú)尺寸**。鋼球尺寸**是指(zhǐ)各級別礦粒需要的**尺寸或磨機需要的*大鋼球尺(chǐ)寸,而磨機內整體球荷尺寸的**則要靠裝(zhuāng)球(qiú)來解決,靠補球來維持,**的鋼球尺寸具有**的破碎力。金渠選礦廠在生產中根據前一天的處理礦量,計算出鋼球消耗量,約定鋼球的補加量,並適當(dāng)減少一段磨礦的Φ100mm的鋼球數量,改為補加Φ80mm和Φ100mm兩種鋼球,減少了礦石的跑粗和過磨現象。
另外,大量粗顆粒在浮選流程中的惡性循(xún)環,造成中礦(kuàng)循環(huán)量大,減少了浮選時間;同時,殘存的藥劑造成浮選作業槽麵泡沫粘滯,浮選濃度波動大(dà),浮選液麵不穩定,給浮(fú)選(xuǎn)操作帶來較大難度。改造後經過流程考查,並結合生產實際情況,取消了尾礦再選(xuǎn)的精選(xuǎn)作業,選擇兩段尾礦再選的精礦返回到旋流器分級中(zhōng),進行分級再磨。中礦(kuàng)的分級再磨,對中礦連(lián)生體解離效果明顯,提高了礦(kuàng)物的單體解(jiě)離度(dù)。同時,浮(fú)選作業更趨(qū)穩定,減(jiǎn)少了(le)跑冒現象(xiàng)及浮選作業(yè)中礦(kuàng)循環量,增加了有用礦物(wù)的浮選時間。夾帶著浮選藥(yào)劑的中(zhōng)礦返回球磨機中再(zài)磨,在一定程度上可以緩解球磨機中有用礦物的過磨現象(xiàng)。
5、生產中提高選礦指標的體會
(1)目前,采用重選(xuǎn)+浮選流程(chéng)的黃金選礦廠,重選作業(yè)一般安裝在磨礦分級回路中,有時由於高差等原因,重選作業的給(gěi)礦沉澱采用運輸輸送,能耗高、操作難度大、礦漿流量不穩定(dìng),影(yǐng)響磨礦分級和(hé)浮選作業。筆者(zhě)認(rèn)為過度地(dì)強化重(chóng)選的作業條件(如增大重選礦物的進入量、增加補加(jiā)水等),提高重選回收指標,會(huì)對(duì)磨礦分級和(hé)下一階段的浮選產生不(bú)利的影響(xiǎng)。因此,在選礦過程中合理的物(wù)料分配、穩定的礦漿濃度很關鍵,重選作業如(rú)能采用礦漿自流(liú)方式給礦,效果*佳。
(2)磨礦過程(chéng)中**合理的補加球,可提高磨礦的效率。
(3)采用自(zì)動加藥係統保證浮選(xuǎn)藥劑的準確添加,在生產中保證工藝流程的穩(wěn)定運行都至關重要。而(ér)且,原料的穩定、設備運轉的穩定、工藝操作條件的穩定和工人操作(zuò)崗位的穩定,都有利於選礦(kuàng)指標的提高。