位於湖北以東的某褐鐵礦(kuàng)大部分礦石鐵品位在40%左右,並含有較高的硫。由於沒有統(tǒng)一(yī)規劃,剝岩(yán)的貧礦沒有規劃(huá)存放,不利於擴大規模。由於沒有選(xuǎn)礦廠,貧礦(kuàng)無法利用,采富棄貧,不經濟也不合理。該礦礦石中含有部分錳資源,當地一直都氫它當(dāng)成廉(lián)價產品賣給江蘇一些鋼廠做配礦。為了合理利用當地資源,更好的(de)開(kāi)發該礦,江西理工大(dà)學對該礦進行了可行性研究。經過磁選和磁化焙燒等試驗,結果表明,該礦(kuàng)能夠產出合格精(jīng)礦。
一、原礦性質
1、原礦化(huà)學性質
原礦多元素化學分析結果見(jiàn)表1。
表1 原礦多元素分析結(jié)果
從表1可以(yǐ)看出,除Fe外,其它元素都沒達到工業標準,但是作為鐵礦來說,原礦中的S是偏高的(鐵精礦要(yào)求S<0.5%)。因(yīn)此,為了得到合格的精礦,就必須要進行脫S。
2、原礦工藝(yì)礦物學
工藝礦物學是了解和認識礦物的一個(gè)重要方法。該礦從原(yuán)礦的物質組成來看(kàn),鐵礦物主要回收對象包括針(zhēn)鐵礦-水針(zhēn)鐵(tiě)礦,赤鐵礦-水赤鐵礦,還(hái)有少量的磁鐵礦(kuàng)和赤鐵礦。脈(mò)石礦物以石英、重晶石、粘土礦(kuàng)物為主。鐵礦物(wù)與脈石礦物的嵌布關係密切(qiē),石英以晶簇形式(shì)分布(bù)於褐鐵礦(kuàng)空洞之中,重晶石裂縫之中有鐵礦物充填,膠狀、格架狀鐵礦(kuàng)物之中也包裹有重晶石。所以在這種礦物的集合體中,礦物的回收比較困(kùn)難,必須經過必要的處理才可以得到較高的品位和回(huí)收(shōu)率。
該礦的主要(yào)成分是褐鐵礦,也就(jiù)是氧化(huà)鐵的水化合物。經過比磁化係數測定,該礦的比磁(cí)化係數為53.2×10(-6)(cm.g-1),屬於弱磁性礦物(wù)。所以一般的弱磁和中磁選都比較難回收。根據原礦(kuàng)的組成,該礦的脈石解離度測(cè)定結果見表2。
表2 不同細度下礦石中褐鐵(tiě)礦與脈石的解(jiě)離度
3、礦石變化(huà)
該(gāi)礦礦石中含有赤鐵礦(kuàng)、磁(cí)鐵礦、褐鐵礦,它們之間在一定條件下可以互相轉化。在氧化帶裏,赤鐵礦可以由褐鐵礦或纖(xiān)鐵礦、針(zhēn)鐵礦經脫水作用形成(chéng),但(dàn)又可水(shuǐ)化變成針(zhēn)鐵礦,水(shuǐ)赤鐵礦等,在(zài)還原的條件下,赤鐵礦可轉變為假象(xiàng)磁鐵礦,磁鐵(tiě)礦受(shòu)氧化可轉變為假象赤鐵礦,如部分轉變,稱(chēng)假磁(cí)赤鐵礦。磁赤鐵礦具(jù)有磁性,是磁鐵礦氧化轉變為γ-Fe2O3的結果(guǒ)。在自然界磁鐵礦(kuàng)和赤鐵礦之間的相互轉化在一定條件下能達到平穩(見(jiàn)圖(tú)1)。
圖1 赤鐵礦與磁鐵礦相(xiàng)互轉化的平穩(wěn)曲線
二、原礦探索性(xìng)研究
1、磁選探索性研究
針對(duì)該(gāi)礦石磁性弱的特點,先采用(yòng)強(qiáng)磁選機進行選別。贛(gàn)州金環公司生產的脈動高梯度磁選機(jī)是一種利用磁力、脈動流體力和重力的綜合力場(chǎng)連續分(fèn)選細粒弱(ruò)磁性(xìng)礦物的(de)工業設備,它具有富集比大,選礦效率高(gāo),磁介質不易堵(dǔ)塞,設備工作穩定等優點。所以本次試驗采用該公司的Slon-100型小(xiǎo)實驗機進行探索性實驗。
(1)、激磁電流的探索性試驗研究
合適的場強是(shì)提(tí)高產品質量(liàng)的前提。根據現場及實際經驗,在變換不同激磁電流的時候,首先固定其衝程為14mm,衝次為180r/min。
從(cóng)表(biǎo)3結果可(kě)見,激磁電流從500A增加到900A時,精礦鐵品(pǐn)位和回收率(lǜ)都隨之增加,硫的(de)品位降低。但當激磁電流達到900A以後,繼續(xù)增大激磁電流。鐵精礦回收率增加,但品位卻隨之下降(jiàng),而且鐵精(jīng)礦中硫的品位大於0.3%,所以綜(zōng)合考慮,選(xuǎn)礦試驗采(cǎi)用900A比較合適。
表3 激磁電流試驗結果
(2)脈動衝程比較試驗
高梯度磁選(xuǎn)機的特性之一,就是輔以脈動運動進行分選,故脈動衝程的合適選擇,對分選效果影響(xiǎng)較大。衝程試驗中固定(dìng)衝次為270r/min,轉環轉速為3.6r/min,變更不(bú)同的衝程,試驗結(jié)果見表4。
表4 衝程比較試驗
從表4可以看出,衝(chōng)程(chéng)在14mm指標較好。說明衝程在14mm的時候,各產品得到了較好的鬆散,在這種(zhǒng)磁場作用下,精礦的產率達到58.03%,回(huí)收率達到了82.89%,*終硫在精(jīng)礦裏麵的品位隻有0.1%左右,達到了國標要求。
由於采用該工藝需要購買價(jià)格(gé)較高的磁選機(jī)設備,而且經過磁選的鐵精礦品位不是(shì)很高(gāo),其褐鐵礦售價也不是高,產品隻能出售給小型鋼鐵企業。為了提高產品質量,在(zài)經過強(qiáng)磁選的基礎上還進行了磁化焙燒試驗。
三、磁化焙燒-磁選試驗
該鐵礦是以褐鐵礦為主要礦石,但是褐鐵(tiě)礦並不是具有固定化學成分的純礦(kuàng)物(wù),而是若幹(gàn)種礦物的混合物,因此,褐鐵礦的含鐵量並(bìng)不穩定。其(qí)次,褐鐵礦容易過粉碎,而產生大量難以回收的高品位礦泥,不僅(jǐn)降低了回收率,而且在選(xuǎn)礦過程中是幹擾(rǎo)因素。尤其是該(gāi)礦石(shí)所含各礦物(wù)的嵌布粒度均較細,這就(jiù)要求磨礦要細,也給選別作業造成諸多不利因素。
磁化焙燒-磁選是處理弱磁性低(dī)品位鐵礦石的一種成熟工藝。該工藝一方麵在焙燒過程中能脫除一部分雜質;另一(yī)方麵通過(guò)磁選或磨礦磁選能獲得高品位的鐵精礦。
1、試驗流程及設備(見圖2)
圖2 磁化焙燒-磁選試驗流程
試驗用馬沸爐型號(hào)為400×250×160。
磁選機型號為CTB-400(筒表麵平均場強為98.3kA/m,1228.75Oe)。
2、試驗方法和結果
取原礦(kuàng)與無煙煤混合(煤粉的比例為20%),在馬費(fèi)爐中進行(háng)還原磁化焙燒,改變磁化焙燒溫度(850,900,950,1000℃)和時間(0.5,1,2h),將所得的產品磨至-0.075mm占87%,用磁選管分別進行磁選(磁場強度為120kA/m)。同時,還進行了無煙煤和褐煤的對比試驗,結果(guǒ)表明,在相同條件(jiàn)下,褐煤(méi)效果明顯優於無煙煤;對同一種煤,隨著(zhe)煤粉用量的降低,鐵精礦全鐵(tiě)含量降低;另外,采用無煙煤,磁化焙燒(shāo)的全鐵含量和原礦沒有差(chà)別,而采用褐煤時,磁化焙燒(shāo)礦的全鐵含量比(bǐ)原礦提高了近10個百分(fèn)點(diǎn),磁化焙燒後的礦樣的重量(liàng)也減少了(le)20%左右。綜合考慮成(chéng)本與指(zhǐ)標(biāo),選(xuǎn)用褐煤,煤粉用量為原礦的(de)15%~20%為宜(yí)。比較所得精礦品位和回收率可(kě)知,以條件950℃、2h為*佳。試驗(yàn)結果見圖5。
表5 磁化焙燒-磁選試驗結果
4、結論
綜(zōng)上所述,為了得到更(gèng)優質的(de)鐵礦石(shí),試驗采用(yòng)先強磁選,在電流為900A,衝程為14mm的時候,可以得到品位為53.18%,回收率(lǜ)為82.89%的鐵精礦。而且鐵精礦中硫的品(pǐn)位也從1.09%降到了0.27%以下。針對磁(cí)選後的產品,還進行了(le)焙(bèi)燒-弱磁選研究。在煤粉用量為原故的15%~20%,溫度控製在950℃,焙燒2h後,經過球磨和弱磁選別(bié),可以得到(dào)品位為(wéi)65.21%的鐵精礦,而且產品中的硫含量也降到了0.11%。
該地區的部分礦石由於含硫比較(jiào)高,而且沒有采取科學的選礦試驗和選礦方法,所以一直沒有得(dé)到利用。通過上麵的試驗可知,當采(cǎi)取強磁選時,可以脫除較大部分的硫,這樣的產品可以銷售到該(gāi)縣和周邊(biān)縣市的小型鋼廠。但是隨著國家對環(huán)境汙染的嚴格(gé)控製,在不久(jiǔ)的將(jiāng)來(lái),小型鋼廠可能倒閉或者重組,強磁選(xuǎn)的產品還可能(néng)再次麵臨滯銷問題。“焙燒-弱磁選(xuǎn)”苣為該地區的褐鐵礦找到了一個新的解決方法。
相關工藝(yì):金礦選礦設備、銅礦選礦設備、鉛(qiān)鋅礦選礦設備、鉀長石選礦設備。